全省試水 新墻材產業風生水起
2006年,蕪湖市在全省率先“試水”,實施“禁粘”政策,把“秦磚漢瓦” 擋在建筑工地之外。為把好準入關,蕪湖市對申報省新型墻材認證的企業進行初審,要求企業注冊資本超過200萬元,需具備自建實驗室,配備專業設備和人員等條件推動了整個行業高起點發展。
出臺專項政策“放水養魚”,全市新墻材技術革新提速,原有粘土磚生產企業紛紛主動轉型升級,搶占新的建材市場。在繁昌縣中龍建材科技有限公司,工作人員向記者展示了用粉煤灰等“廢料”如何生產出環保、節能的蒸壓加氣混凝土砌塊。公司專門配備技術人員進行產品研發,廠房里分別堆放著粉煤灰、散裝水泥等原料,經過對原料的科學配比,在高壓成型、高溫蒸養條件下生產出的加氣砌塊具有保溫、隔熱、質輕、無污染等特點。這種生產工藝改變了傳統的粘土磚生產方式,節約了大量土地資源。如今,該公司年產加氣砌塊可達30萬立方,產品供不應求。
經過幾年的發展,蕪湖市粘土磚生產企業已于去年底退出市場。截至2010年,全市新墻材生產企業發展近80家,52家企業獲省新型墻體材料產品認證。新墻材企業年生產能力達52億標塊,包括磚、塊、板三大系列幾十個品種,新型墻體材料已成為蕪湖市建筑市場主導應用產品。
市墻革和散裝水泥辦公室還向記者提供了一組更給力的數字:“十一五”期間,蕪湖市新型墻材產量累計103.28億標塊,按挖土2米深計算,節約土地1.7萬畝,節約能源64.03萬噸標煤,減少二氧化硫廢氣排放1.41萬噸。
散裝水泥 一破一立推動產業轉型
把散裝水泥裝進密封的罐裝車,通過一根根長長的管道,攪拌好的混凝土直接輸送到了施工現場。同樣始于2006年,蕪湖市開始實施“禁現”政策,混凝土不再現場攪拌,預拌混凝土的推廣運用使建筑工地再不見塵土飛揚和噪音轟鳴。
散裝水泥,褪去的不僅僅是“紙外套”。日前,記者在蕪湖新聯商品混凝土公司采訪時看到,生產線一片繁忙。在這個預拌混凝土生產基地,堆放著粉煤灰、鐵砂石等傳統意義上的“廢料”。經過科學搭配,更節能、環保,質量更優的混凝土通過罐裝車被運送到全市各個工地。“淘汰落后水泥生產線,發展散裝水泥和商品混凝土,成為蕪湖市建筑領域調整結構、節約能源的一大亮點。”市墻革散裝水泥辦一位負責同志介紹說。
2010年5月31日,隨著一聲轟響,南陵縣南蕪水泥廠的一條生產線被成功爆破拆除。這座曾經蕪湖較大的水泥生產企業,因為落后的高能耗工藝而被淘汰。當日,全省節能工作會議在蕪湖市舉行,南陵縣水泥廠等4家水泥生產企業兌現承諾,全部關閉,淘汰落后產能65萬噸。
在關閉高能耗水泥生產線的同時,蕪湖市積極引導社會資金投入新型干法旋窯水泥生產行業,鼓勵企業加大發散設施的投入。從2006年開始,龍元建設、海螺等水泥生產企業投資建設日產5000噸新型干法水泥旋窯生產線。到2009年底,蕪湖市已有6條日產5000噸新型干法水泥旋窯生產線建成投產。
技術改造成為很多中小水泥生產企業的主動選擇。2010年,繁昌榮偉建材水泥有限公司120萬噸水泥粉磨站和蕪湖近山環保水泥有限公司100萬噸水泥粉磨站相繼建成投產。這些新上、技改的水泥生產線從立項、建設之初,就加大散裝水泥生產設施的建設,散裝水泥生產比例均超過相關要求,市場空間巨大。
據統計,自2006年市區實施“禁現”政策以來,市區建筑工程、重點工程、道路工程已100%使用預拌混凝土,預拌混凝土、新墻材生產企業已100%使用散裝水泥。2010年,蕪湖市散裝水泥供應量完成201.03萬噸,比2006年增長162.78%;實現水泥散裝率為55.2%,比2006年提高32.29個百分點,實現綜合經濟效益2.22億元。